10月31日,記者了解到,今年年初至今,吉林石化苯酚產品的原料消耗和綜合能耗雙雙創出歷史新低,達到國內同行業領先水平,實現挖潛創效719萬元。

    “與2017年歷史同期較好水平相比,每生產一噸苯酚產品原料純苯消耗降低了2.09公斤、丙烯消耗降低了0.71公斤。一套運行了22年的老裝置能煥發出如此活力,這一成果實屬不易。” 苯酚生產廠廠長接鳳祿介紹。

    優化生產工藝降物耗。緊盯生產流程,向工藝調優要效益,堅持每天對苯酚丙酮裝置運行關鍵指標及公用工程消耗量進行講評,做好氧化器CHP濃度、烴化苯烯比與反烴化溫度的合理控制,較大限度降低焦油、重芳烴等廢品排放,進一步降低主要原料消耗。

    落實節能措施降能耗。通過推進實施熱水伴熱改造、乏汽回收、蒸汽噴射泵改造等節能項目,各氮封設備保持微正壓節約氮氣,以及降低新鮮水用量等舉措,同比節能降耗390.27萬元,同時加緊落實年初制定的18項挖潛措施,實施開源節流降低能耗攻關項目,合計創效282.14萬元。